有关能源管理,越来越多的企业开始重视起来并积极落实,有关企业也提出了通过设备改造实现能源管理的方法。下面我们一起来看一下该方法的具体实践。
1.台车电阻炉的改造
车间在用的台车电阻炉原来均为保温砖质结构,功率为600kW,是车间较大的用能设备。车间对电阻炉进行改造,将原来的砖质结构改为纤维棉结构,对加热元件进行重新布置;对台车电阻炉的炉门加装密封夹紧装置,使炉体密封性进一步提高。通过两次改造,台车炉炉温均匀性较以前提高了2~3℃,尤其是炉门处,较原来提高了5℃,满足了工艺需要,同时降低了炉门处能源的无效损失,提高了能源的有效利用率。
2.井式电阻炉的改造
车间在用的井式电阻炉一台承担毛坯零件淬火工序,另一台承担淬火后的回火工序。淬火炉一般使用温度为800~930℃,长期高温使用,使加热元件损坏频次增多,炉盖密封性也受到损坏,加之原来的炉盖升降机构存在缺陷,在使用过程中噪声大、传动不平稳,车间针对这些情况,对设备进行了改造,重新更换了保温元件、加热元件,对炉盖的起升机构进行了改造。通过改造不仅降低了安全隐患,还增加了炉子的密封性,降低了能源消耗。
3.箱式多用炉的改造
箱式多用炉承担着各种零件的淬火及渗碳淬火工序,是车间重要的生产设备。经过长期使用后,存在保温效果不良的情况,车间联系专业厂家,对该设备进行改造升级,保温结构进行重砌,使用优质的高铝砖,内部的各类损耗元件进行加固、重做。经过改造后,设备保温效果明显提升,能源有效利用率有了明显改善。
4.底装料多用炉的改造
底装料多用炉在使用过程中存在着一定的缺陷,例如该设备为底部尾气燃烧,导致主炉内的马弗罐极易变形,该设备的主炉随工件进行转移,在转移过程中极易造成加热元件损坏,主炉设备已出现松散的现象,保温结构也出现了损坏,导致炉顶及表面温升超出标准的要求,严重影响着车间的生产及节能。经专业厂家对该设备进行改造,将易变形的马弗罐更换为由一块钢板卷焊而成,将炉顶的保温结构进行加固,主炉整体结构进行加固,对尾气燃烧部位进行调整,既满足工艺需要,又可很好地节能。通过改造,该设备的均匀性较改造前有了明显提高,升温效率较原来提高了10%,不仅为车间增加了产量,做到连续生产,而且也降低了设备的能源消耗。
5.小回火炉控制方式的改造
车间在用的小回火炉,功率为36kW,原来的控温方式为电子电位差计控制,使用时操作者调整参数易造成误操作,且故障率高,控温效果不佳,给生产和设备的使用带来了很大影响。车间经过论证,将该设备改造为PID仪表控制,操作者除调整温度外,其余参数均不能进行设置,采用无纸记录仪进行过程数据记录,减少了人为因素的影响。改造后,仪表故障率降低,操作简单,提高了生产进度,减少了返工零件,提升了能源有效利用率。
可以看出,企业通过设备改造,提高了能源利用率,实现了节能降耗,能源管理工作进一步加强。实践证明了通过设备改造实现能源管理的可行性。
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